2 檢查與分析
針對以上影響主蒸汽溫度的因素,通過測量汽包水平和燃燒器角度均符合要求,排除了這兩方面的影響,然后通過與同型號的1號爐進行比較,又排除了過熱器設備本身對主蒸汽溫度的影響和煙氣走廊的影響。從運行中表現出的現象看,當主蒸汽流量超過210 t/h時,乙側混合聯(lián)箱汽溫測點顯示溫度比甲側低30℃左右,主蒸汽溫度只能維持在510℃左右,如果負荷稍有波動,主蒸汽溫度就急劇下降?!∫虼?,集中對汽包內部結構進行檢查。當進入汽包后首先發(fā)現甲側汽包壁堆積的銹垢比乙側多,這說明問題主要集中在甲側,同時也驗證了乙側一級過熱器入口聯(lián)箱汽溫偏低的現象。
3 存在的問題
通過仔細檢查發(fā)現汽包內存在以下問題:
(1) 至水側給水管穿過聯(lián)通箱的接觸面存在漏焊情況;
(2) 甲側第2根通往汽空間的給水管有漏焊;
(3) 分配聯(lián)箱頂部與汽包壁之間焊縫漏焊;
(4) 分配聯(lián)箱側板及底板許多焊縫漏焊;
(5) 分配聯(lián)箱頂板拼接焊縫虛焊漏焊較多;
(6) 清洗水分配聯(lián)箱兩端封頭存在漏焊;
(7) 清洗孔板有傾斜現象。
4 處理與效果
根據以上檢查情況可見2號爐汽溫偏低主要是由于汽包內這些焊縫虛焊漏焊,引起汽水混合物大量泄漏到汽空間,造成蒸汽帶水影響汽溫,并且造成污漬和銹蝕。在1997年大修中對以上情況進行了處理,將匯水聯(lián)箱的所有花焊的焊縫進行了滿焊。通過對汽包內缺陷的處理,在升爐后的試運行中,當主蒸汽流量達到250 t/h時,主蒸汽溫度仍能維持在530℃以上,從而解決了2號爐主蒸汽多年來掉汽溫的現象,增大了機組出力,取得了良好的經濟效益,同時,保證了機組的安全經濟運行。