2 埋地管道防腐檢驗
??? 埋地鋼管的防腐是保證燃?xì)夤艿篱L期安全運(yùn)行的重要手段,本系統(tǒng)的埋地燃?xì)怃摴芤逊笤O(shè)達(dá)9年之久,如何檢測管道的防腐狀況,是全面檢驗的重點(diǎn)工作。
2.1 燃?xì)夤艿婪栏^緣層的檢驗
?? ?對埋地燃?xì)怃摴芊栏瘜拥臋z驗,我們采用了多頻管中電流法及英國RD-PCM管線探測儀,檢測埋地燃?xì)夤艿婪栏瘜悠茡p點(diǎn)并對防腐層狀況做出了綜合評價,同時利用人體電容法核對檢驗防腐層破損點(diǎn)的位置。
??? 防腐層的防腐性能用防腐層絕緣特性參數(shù)Rg來評價。Rg是反映防腐層電阻特性參數(shù),是防腐層體積電阻率ρ與防腐層為1的乘積,也是面積為S的防腐層與絕緣電阻R的乘積。經(jīng)檢測管道防腐層的漏損點(diǎn)、犧牲陽極組及Rg值如表1。
??? 由表1可以看出,埋地燃?xì)夤艿赖姆栏瘜踊咎幱诹己脿顟B(tài),年平均腐蝕率為O.02mm/a~O.04mm/a,但漏鐵點(diǎn)較多??傆嬄c(diǎn)273個。
表1 埋地燃?xì)夤艿婪栏瘜訖z驗結(jié)果匯總表
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項目 | 檢測結(jié)果 |
埋地管道防腐層狀態(tài) | 防腐層絕緣特性參數(shù)Rg(?m2) | 5500~7500
少數(shù)路段為4500 |
防腐層等級 | 二級(良)
少數(shù)路段為三級(一般) |
老化狀況 | 老化輕微
老化較輕 |
防腐層破損漏鐵點(diǎn) | 大漏點(diǎn) | 208 |
中漏點(diǎn) | 49 |
小漏點(diǎn) | 16 |
犧牲陽極組 | 105 |
2.2 犧牲陽極工作情況檢驗
??? 犧牲陽極實(shí)際是一個漏鐵點(diǎn),因此,在測定防腐層的狀態(tài)時,可將犧牲陽極測出。埋地鋼管腐蝕主要是由于電化學(xué)腐蝕。在一定條件下。極化作用可降低金屬腐蝕速率,采用犧牲陽極或外加電源途徑使陰極極化可以防止或減少金屬腐蝕。根據(jù)實(shí)際測定,埋地燃?xì)夤艿兰s近40%的管地保護(hù)電位不符合國家有關(guān)規(guī)定的要求。分析其原因,主要是漏鐵點(diǎn)較多、陽極質(zhì)量存在差異與數(shù)量不足所致,必須加以改善。
2.3 開挖檢測
??? 根據(jù)檢測結(jié)果,對漏鐵點(diǎn)與陽極進(jìn)行了選擇性的開挖檢測,共開挖21處,其中漏鐵點(diǎn)13處、犧牲陽極8處。結(jié)果證實(shí)漏鐵點(diǎn)檢測定位準(zhǔn)確性很高,部分漏鐵管道防腐層破損嚴(yán)重,被檢查的大部分犧牲陽極管地電位不滿足規(guī)范要求。
2.4 管道內(nèi)腐蝕情況檢查
??? 鋼管埋地后長期不使用,一般容易產(chǎn)生管道內(nèi)腐蝕。對開挖取樣的管道內(nèi)壁情況觀察,卻沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,另外在管道吹掃過程中,僅吹掃出少量干燥的灰塵與鐵銹。由此可以看出,該管道系統(tǒng)內(nèi)腐蝕情況輕微。主要原因經(jīng)分析是埋地后采用了充氮保護(hù)措施。
3 埋地燃?xì)夤艿缐毫υ囼?/strong>
??? 燃?xì)夤艿赖膲毫υ囼炇菣z驗管道在設(shè)計壓力狀態(tài)下是否有足夠的強(qiáng)度和是否漏氣的最重要的手段,是在燃?xì)夤艿朗┕ぐ惭b、外觀檢查、無損檢測及調(diào)整修復(fù)等全部工作完成之后的最終檢驗,是確定燃?xì)夤艿朗欠衲馨踩珕⒂玫闹匾罁?jù)。
??? 壓力試驗包括強(qiáng)度試驗與氣密性試驗。氣密性試驗應(yīng)在強(qiáng)度試驗合格后進(jìn)行。我們在取樣焊縫缺陷檢驗修復(fù)后對系統(tǒng)進(jìn)行了壓力試驗,試驗介質(zhì)為壓縮空氣,所選壓力表精度為1.5級。
3.1 燃?xì)夤艿缽?qiáng)度試驗
??? 該系統(tǒng)的設(shè)計壓力為O.2MPa,按國家規(guī)范規(guī)定,燃?xì)夤艿缽?qiáng)度試驗的壓力不低于1.5倍設(shè)計壓力。修復(fù)后的燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)經(jīng)管道分段與總體試驗后均合格。
3.2 燃?xì)夤艿罋饷苄栽囼?/strong>
??? 按國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定,燃?xì)夤艿罋饷苄栽囼瀴毫Σ粦?yīng)低于1.15倍設(shè)計壓力。在采用1.5級壓力測量基礎(chǔ)上,為避免氣密性試驗出現(xiàn)判斷失誤,我們還采用了精度為0.4級的壓力表進(jìn)行了校核試驗,結(jié)果均證明該系統(tǒng)氣密性試驗合格,可以通氣使用。
4 結(jié)論與建議
??? (1) 閑置燃?xì)庀到y(tǒng)再用??沙浞掷靡淹度氲馁Y金與資源,并可改善大氣環(huán)境,是很好的資產(chǎn)增值和環(huán)境保護(hù)項目。
??? (2) 經(jīng)全面檢驗氣化站設(shè)計與施工均符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,在設(shè)計條件下能安全使用,經(jīng)評定其安全狀況等級為1級,檢驗周期為6年。
??? (3) 埋地燃?xì)夤艿涝谠O(shè)計時選用無縫鋼管,采用聚乙烯粘膠帶與犧牲陽極防腐,是目前城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿涝O(shè)計中常采用的方案,適合該系統(tǒng)實(shí)際情況。
??? 在全面檢查及取樣焊縫缺陷修復(fù)后的強(qiáng)度與氣密性試驗均合格,證明該管道系統(tǒng)可在設(shè)計壓力為0.2MPa范圍內(nèi)正常工作,可以投產(chǎn)運(yùn)行。但在焊接缺陷檢驗中,發(fā)現(xiàn)部分彎管和三通焊縫質(zhì)量存在問題,特別是管路中均未采用標(biāo)準(zhǔn)三通管件,造成焊接困難,使焊接缺陷增多。這些管道缺陷潛在的失效模式主要為腐蝕泄漏,不宜長期使用。在管道防腐檢驗中,發(fā)現(xiàn)漏鐵點(diǎn)較多,很多管道防腐層破損嚴(yán)重,絕大多數(shù)是由于施工質(zhì)量欠佳和第三方施工造成。犧牲陽極也有部分需調(diào)整更換。因此,參照現(xiàn)行《公用管道安全技術(shù)基礎(chǔ)》和《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程》的要求,評定其安全狀況等級為3級,檢驗周期為3年。
??? 根據(jù)上述結(jié)論,為了今后供氣的連續(xù)穩(wěn)定和安全可靠,也為了調(diào)整修復(fù)方便,提高施工效率,減少管理難度。提出如下建議:
??? ① 對系統(tǒng)中所有埋地三通、彎頭及其他缺陷管件進(jìn)行更換,更換時全部利用三通標(biāo)準(zhǔn)件;
??? ② 對所有防腐層破損漏鐵點(diǎn)進(jìn)行修復(fù);
??? ③ 對管道沿線深根植物進(jìn)行清理,以保護(hù)管道外防腐層不被植物根系損壞;
??? ④ 更換修復(fù)已失效的犧牲陽極,并采用增加陽極組數(shù)量,減小陽極組間距的方法,使管道達(dá)到完全保護(hù);
??? ⑤ 對修復(fù)后的燃?xì)庀到y(tǒng)再經(jīng)分段與總體壓力試驗,經(jīng)強(qiáng)度試驗與氣密性試驗均合格后,再將燃?xì)庀到y(tǒng)重新啟用;
??? ⑥ 在管道燃?xì)庀到y(tǒng)投產(chǎn)前還應(yīng)按壓力管道管理要求,制定各種管理規(guī)章制度,加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高管理質(zhì)量;
??? ⑦ 購置必要的檢測儀器,定期對埋地燃?xì)夤艿赖姆栏瘜雍蜖奚枠O進(jìn)行檢驗和維護(hù),這對燃?xì)夤艿赖拈L期安全運(yùn)行有著十分重要的意義。
5 系統(tǒng)安全啟用與運(yùn)行
??? 在此次評價后,我們加緊對安全啟用方案進(jìn)行了落實(shí),使該系統(tǒng)在2004年4月終于成功置換投產(chǎn)。整個管道供氣系統(tǒng)一直運(yùn)行良好,氣化站和埋地管道從未出現(xiàn)任何泄露事故,至今已安全運(yùn)行達(dá)5年。“實(shí)踐是檢驗理論的最好辦法”,我們用實(shí)踐證明了這次評價是正確的。整改建議也有效合理,使該系統(tǒng)經(jīng)過9年閑置后,又重新安全使用,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均十分顯著。
??? 這次理論與實(shí)踐相結(jié)合的閑置系統(tǒng)再用,在國內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)尚屬首例,由于這類規(guī)范在國內(nèi)尚未完善,現(xiàn)將報告整理出來,希望能為其他在用燃?xì)夤艿老到y(tǒng)的運(yùn)行、維修和質(zhì)量安全評估提供參考。
參考文獻(xiàn)
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2 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會.在用含缺陷壓力容器安全評定.中國標(biāo)準(zhǔn)出版社.GB/T19624-2004
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