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頂板鉆孔抽放瓦斯的應用

  
評論: 更新日期:2008年05月13日

隨著開采深度和強度的增加,瓦斯涌出量不斷增大,瓦斯超限成為威脅安全,制約生產的突出矛盾。瓦斯抽放逐步成為解決此矛盾主要手段,也是國家瓦斯治理“十二字”方針的要求,本文針對雞西礦業(yè)集團杏花礦東西23#右二采面應用頂板高鉆孔抽采空區(qū)裂隙帶瓦斯的成功分析,為低透氣煤層瓦斯抽放提供依據。

1 杏花礦東西采區(qū)23#右二概況

杏花礦是核定生產能力為140萬t/a的大型礦井,采用高標普采回采工藝,長壁后退式采煤方法,平均單產在3.2~4.5萬t月。

杏花礦為高瓦斯礦井,絕對瓦斯涌出量為51.56m3/min,相對瓦斯涌出量為17.97 m3/t煤層均為低透氣煤層,東西采區(qū)23 m#右二采面為傾斜長壁后退式仰采面,儲量為30萬t,采高2m,絕對瓦斯涌出量19m3/min,相對量為21m3/t,上行U型通風,工作面采用上一個采面留巷做排瓦斯巷。未抽放前,受瓦斯制約月產在2.6萬t,采用頂板高抽鉆孔抽裂隙帶瓦斯后,月產提高至4.2萬t/月,解決了瓦斯對生產的威脅。

2 抽放方法選擇

根據實測,本煤層采面瓦斯含量占采面瓦斯總量55%,而采空區(qū)三邊釋放瓦斯及鄰近層釋放瓦斯占45%,由于該煤層屬較難抽放煤層(透氣性系數<0.0025md)。根據礦壓三帶理論,確定利用高抽鉆孔抽裂隙帶瓦斯的局間抽放方案。經實踐證實,此方法對改變采空區(qū)高濃度瓦斯,避免回風超限,取得了較好的效果。抽放系統(tǒng)布置見圖1。

  

  圖1 抽放系統(tǒng)布置圖

抽放系統(tǒng)選用YD-Ⅵ水環(huán)真空泵,Φ200直徑的抽放管路鋪設回風巷,鉆場沿本煤層施工。鉆機選用KJ-4,占孔直徑Φ75mm,鉆孔可長度200m。

3 鉆孔的標高確定

3.1 鉆孔的標高確定

根據理論分析,鉆孔終孔應打在頂板裂隙帶中,理論冒落帶高度為采高的4~8倍,但由于頂板巖性不同,冒落帶高度也隨之不同,經測試我礦鉆孔瓦斯流量得知,鉆孔終孔距煤層頂板7m、16m時為有效抽放段,最佳垂距8~14m(見圖2)。

  

  圖2 鉆孔垂距與抽放量圖

3.2 鉆孔距風巷距離的確定

由于風巷標高高,采空區(qū)高濃度瓦斯易積聚在回風巷的硬幫,因此鉆孔與風巷水平距離越近,理論效果越好,但實際布孔要避開礦壓造成的裂隙帶(掘進松動圈)及巖石未垮落的懸臂梁,我礦實測距回風巷10~20m效果最佳(見圖3)。

  

  圖3鉆孔距風巷與抽放量關系圖

3.3 鉆孔接續(xù)距離的確定

兩個鉆場間的鉆孔接續(xù)長度與鉆場抬高位置、鉆孔傾角和偏角及鉆機可施工長度有關,但原則必須保證兩個鉆場間的有效鉆孔數目3~5個,有效鉆孔的重疊不小于10m??杀WC抽放瓦斯量由6m3/min增加到9m3/min,抽放率由30%提高42%,處在最有效抽放范圍。

4 抽放效果經濟分析

(1)瓦斯抽放效果顯著。抽放瓦斯量7.2m3/min,抽放瓦斯?jié)舛葹?5%,每天抽出瓦斯量10 368m3/min,上隅角瓦斯?jié)舛扔?.5%~3.5%下降到0.4%~0.8%,回風瓦斯?jié)舛扔稍?.0%左右降至0.4%,抽放率達38%。

抽放效果見表1

表1 抽放后工作面風量及瓦斯參數表

地點

風量

/m3·min-1

瓦斯?jié)舛?o:p>

/%

瓦斯絕對量

/m3·min-1

占瓦斯總

量比例%

工作面

1 063

19

上巷回風

630

0.4

2.5

13

排瓦斯巷

420

2.2

9.3

49

抽排泵流量

55

7.2

38



(2)避免人與高濃度瓦斯接觸,增加安全可靠度。

(3)解放了生產力

抽放前月產2.9萬t,抽放后提高至4.2萬t,月多創(chuàng)效益190萬元。

5 結論

利用頂板高抽鉆孔抽放采空區(qū)裂隙瓦斯是低透氣煤層瓦斯抽放的有效方法,但關鍵要注意以下方面:

  (1)必須根據不同頂板巖性,進行單孔測度,選取最佳鉆孔參數。鉆孔終孔距頂板7~15m、距風巷10~20m最佳。

  (2)抽放鉆孔封孔必須避開地質構造及礦壓造成的漏風帶。

 ?。?)鉆場布置既要避免瓦斯窩子,又要考慮結孔壓茬長度越小越經濟。最好選用高位繞道式鉆場,施工煤層平行水平鉆孔,可減少壓茬長度,提高鉆孔利用率。

  (4)為了提高抽放率,盡可能采用大直徑管路、大直徑鉆孔。

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